#3炉结渣原因分析及调试论文

时间:2020-09-05 09:08:28 其他类论文 我要投稿

#3炉结渣原因分析及调试论文

  摘 要:简要介绍了#3炉结渣原因分析及调试。

#3炉结渣原因分析及调试论文

  关键词:#3炉;结渣;原因

  1 概述

  北安热电有限公司续建#3炉为HG-220/9.8-YM10高温高压自然循环固态排渣煤粉炉。配50WM汽轮发电机组,该炉设计燃用混合烟煤。机组于2005年4月投产后,由于炉内结渣严重机组不得不降负荷运行,一般不超过160t/h,炉内结渣对机组的安全经济运行造成严重威胁。对此,通过试验和分析,确定了综合治理方案。方案实施后,效果显著,实现了机组满负荷运行基本不结渣的改造目标。

  2 设备介绍

  #3炉的燃烧器采用浓淡式煤粉燃烧器,正四角切向布置,假想切园为Ф800mm,分为两层,采用钢球磨中间储仓,干燥剂送粉系统,除渣设备采用刮板捞渣机。

  3 结渣原因分析

  3.1煤质影响

  由于结渣主要是煤矿物质,则在加热过程中易形成低熔点的共熔体。为判断不同煤种在燃烧时的结渣性能,目前运行中普遍使用的是测定飞灰的熔融特性。易结渣煤种的灰分含量越高,对锅炉运行越不利,就越容易结渣。#3炉正式移交生产后,燃用煤质变化很大(调试期间,同一天采集的两个煤样的发热量一个为10680kj/kg,另一个为19160kj/kg),灰熔点低(采样分析ST=1180度),经常因炉膛结渣,限制锅炉负荷。锅炉仅带160t/h负荷。

  结渣的规律一般是从炉膛2、4号角的水冷壁上开始,并很快发展到整个炉膛,其结果是过热器减温水门全开,汽温仍然控制不住,最后被迫降负荷。

  3.2运行因素的影响

  3.2.1各一次风喷口速度不一,差别最高约38m/s,最低约21m/s。二次风因风门实际开度与控制室内表盘指示不一致,二次风速差别较大,个别的二次风口挡板甚至全关。造成炉膛内气流动力场紊乱,一次风粉刷墙,使水泠壁结渣。

  3.2.2煤粉粗。煤粉取样筛分的结果为1号粉仓的煤粉细度为R90=36%,2号粉仓为R90=41%。设计值R90=20%~25%通过对炉膛内的燃烧状态观察分析,发现一次风从喷口喷出后,被炉膛内旋转气流甩到冷壁上,因煤粉粗,煤粉颗粒粘在水壁上继续燃烧,即在水冷壁上结渣生根,并形成恶性循环,逐渐发展大面积结渣。

  3.2.3一次风速高,一次风速平均在34m/s~36m/s。一次风设计值为30m/s。在球磨机运行时,磨煤机通风量增大,煤粉变粗。同时,炉内旋转气流量加大,由于离心力的作用,煤粉粗颗粒更加容易甩到水冷壁上。

  3.2.4各一次风喷口间粉量不均。一方面,给粉机实际转数与控制室表盘指示不一致;另一方面,给粉机实际转数相同时,由于落粉管在煤粉仓的位置差别,粉量也不一样,捞渣机渣量经常差别很大。

  3.2.5炉内实际切圆较大,造成含粉气流贴壁结渣。该炉的假想切圆直径为d800mm虽然在燃烧器设计时,采取了将燃烧器分组,改善燃烧器两侧补气条件等技术措施,但相对于易结渣性煤,假想切圆直径还是偏大,实际切圆直径达d2650mm,试验也表明一次风处气流存在贴边象,这种气流贴边极易造成炉内结渣。

  3.3其它因素影响

  3.3.1容积热负荷、截面热负荷的影响。炉膛容积热负荷是衡量煤粉在炉内停留时间的尺度,也表征了整个炉膛的燃烧和吸热强度。如其数值过高,则意味着炉膛出口烟温趋高,炉膛及其出口部位易结渣,燃尽度也可能较差。炉膛截面热负荷作为燃烧器区水冷壁热负荷的指标,如数值偏高则意味着燃烧器中心区温度水平会较高。下炉膛结渣可能性增加,但燃烧稳定性会较好。

  3.3.2吹灰。防止水冷壁结渣和积灰最常用的方法是吹灰。经验表明,对于结渣性严重的`煤种,吹灰器经常投用(每天3~6次)是防止大容量锅炉恶性结渣、提高机组可用率及经济性的有效措施。

  3.3.3燃烧中心的调整。通过燃烧调整使燃烧中心适中,防止火焰中心偏斜或贴边。

  总之,切向燃烧煤粉炉的结渣问题,除与燃用煤质有关外,还与切圆直径大小、燃烧器型式与布置以及运行方式等因素密切相关。只有通过综合治理,才能有效地减轻或防止结渣。

  4 调试及结果

  4.1配煤。将结渣倾向严重的煤种混以不易结渣的煤种,达到减轻炉内结渣的目的。

  4.2调整各参数接近设计值

  4.2.1各一次风管风速调平,并维持喷口内的一次风速在31m/s左右,用排粉机出口各一次风的调整门调整各一次风管道的阻力,并甩靠背管测量了各一次风管内的风速。经过反复调整,一次风门在喷口的速度为31m/s左右。同时,对各一次风门开度的实际位置与控制室内的指示进行了校对和纠正。

  4.2.2将各二次风口门全开,保证各角二次风速调平。

  4.2.3对给粉机实际转数与表盘指示进行了校对和纠正。采取上述措施的同时,针对在160t/h负荷时,炉膛出口氧量过高(一般在7%~8%,送风机挡板开度在70%--80%,引风机挡板开度在90%左右),过热器管壁个别测点超温的情况,将炉膛出口氧量降低到4.0%~5.0%。

  4.3降低煤粉细度

  4.3.1降低煤粉细度采取了如下措施:将两台粗粉分离器档板关小,由原45度关至10度~15度;对2号粗粉分离器挡板开度过大、过小、反向的,进行内部均匀整理,清除其内部的草袋等遮盖风粉流通面积的杂物;修复2号粗粉分离器回粉管上的第一道锁气器;对2号粗粉分离器回粉管上的第二道锁气器的配重进行了调整;降低一次风速。将一次风速进一步降低到31m/s左右。磨煤机运行时,要保持一定的煤量。避免在运行人员交接班时,为了积高粉位,大量加煤。采取上述措施后,1号粉仓的煤粉细度为R90=28%,2号粉仓为R90=25%。基本接近设计值的上限R90=20%~25%。针对结渣时常在一次喷口标高开始的情况,将二层煤粉量相对减小20%,一层相对加大20%。炉膛温度实际测量结果表明,燃烧器区域负荷拉开了,对缓解结渣起到了一定的作用。

  4.3.2减小炉底渣量大侧喷口的给粉量。根据一次风喷口煤粉流浓度和炉底渣量大小观察情况,减小炉底渣量大侧的喷口的给粉量。使炉内四角粉量均匀,一定程度缓解了结渣;炉底两侧渣量差别也减小。

  此外,还进一步降低了二次风量。将炉膛出口氧量降低到4.0%~5.0%。

  经过几次锅炉带180t/h负荷实绩考核,基本可以带180t/h正常运行。过热器减温水在3t/h~4t/h。

  在机组带180t/h负荷之后,进行了带200t/h负荷近8h的试验。期间,从给粉机转数的变化看,煤质变化三次。平均转数在300r/min-550r/min变化,三个煤种,炉内燃烧,锅炉参数,炉底排渣等均正常。

  5 结论

  a.锅炉结渣限制负荷的原因是各一,二次风粉四角不平,炉膛内气流动力场紊乱,一次风粉刷墙;煤粉粗;一次风口间热负荷高;一次风速高;各层一次风喷口间粉量不均等。其中煤粉粗是主要原因。b.通过对风粉的调整,目前锅炉可带180t/h负荷正常运行。基本满足了东北电网对火电机组的调峰要求。c.从锅炉的设计特点看,煤粉细度在设计值范围内,炉内动力场正常;保证炉膛吹灰器正常投入率;除渣系统增容改造等条件下,通过进一步调整,带220t/h负荷是有希望的。

  参考文献

  [1]袁颖等.大型锅炉炉膛结渣的预防[J].中国电力,1994.

  [2]锅炉运行规程.北安热电有限公司,2006.

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